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三離:在裝載機作業時,腳板應和制動踏板分離開,平放到駕駛室地板上,決不能踩在制動踏板上。
這個過程非常重要,耗油量的多少在這些作業動作的過程當中是非常關鍵的,應特別引起操作者注意。
檢查油箱油量足不足,液壓油是否清潔等,有問題先排除,接著檢查幾個關鍵部位。從幾率上來講,動臂滑閥和轉斗滑閥同時損壞,動臂油缸和轉斗油缸同時發生內泄漏的可能性比較少。因此我們可以考慮影響工作裝置整個系統壓力的泵和安全閥作手。
裝載機的緊急制動:裝載機在行駛中遇到緊急情況時,操作手迅速使用制動器,在最短的距離內將裝載機停住,達到避免發生事故的目的,稱為緊急制動。
如ZL10、15、20、25、30、50、70型、Z1一160型等10余種機型、20余個變型產品。液力變矩器和變速箱的組合形式,也是目前國內裝載機中,最常見的變速裝置組合形式。
2.制動氣壓表讀數達到規定值方可起步。3.起步時不得突然加速,應平穩起步。三、行駛:1.行駛前取下前后車體安全聯接桿,并妥善保管。
首先將鏟斗置于料堆底部,斗口朝前,機器低速前進,斗齒插入料堆。若鏟裝阻力較大,可操縱動臂使鈄斗上下顫動,這樣可降低物料顆料間的磨擦阻力,加快物料進斗的速度,直至滿斗;然后收斗,使斗口朝上,用動臂將鏟斗升起約離地面50cm的轉運位置,機器倒退,轉駛至卸料處。
應用EATON比例差速器,減少輪胎磨損,同時整機越野通過性能好,安全可靠。新增后工作燈,夜間工作照明無盲區。后橋采用擺動架,重心更穩,適應不平地面,更安全放心。
發動機功率為74~147千瓦(100~200馬力),稱為中型裝載機。發動機功率為147~515千瓦(200~700馬力),稱為大型裝載機。
這種故障主要是由以下幾種原因引起的:液力變矩器內部密封件損壞,使工作腔液流沖擊下降;自由輪機構卡死,造成導輪閉鎖;自由輪磨損失效;工作輪葉片損壞;進、出口壓力閥損壞;液壓泵磨損,供油不足;液壓油油位太低;變速器的磨擦式主離合器有故障。
整機降噪減振技術出眾,高性能的柴變總成減振墊和駕駛室減振墊,使整機振動達到最小。除此之外,CLG8128H輪式裝載機維修維護更加便利、外形更加美觀、內飾簡潔而不失大氣,而且整機制造采用綠色可回收材料,體現了柳工對環境保護的追求。
引起氣門間隙過大的原因主要有:氣門調整螺絲松動,使螺絲退出或配氣機構各運動件(如凸輪、挺柱、搖臂等)磨損。當氣門間隙過大時,會由于進氣不足或排氣不夠而使柴油機充氣不足,引起功率降低,耗油量增加等,應及時調整氣門間隙。
裝載機鏟車行車制動系統制動力不足的原因及排除方法?踩下制動踏板,裝載機不能有效地減速或停車,即為制動力不足。引起制動力不足的原因主要有:①制動系統氣壓不足如果制動力不足,應首先檢查制動氣壓是否低于規定值,若制動氣壓低,應按檢查前述方法檢查原因,排除故障。
裝載機的氣缸套裂紋,使冷卻水滲入氣缸內,流入油底殼,應更換氣缸套。在這種情況下也會出現水箱“翻泡”“開鍋”現象。特別在冬季,由于“激冷”,使氣缸開裂的現象較為常見;
當裝載機只能停在坡道上時,要將輪胎墊牢。②將各種手柄置于空擋或中間位置。
裝載機在正常行駛中,突然無轉向,同時方向盤可輕松轉動。1、故障原因:①轉向缸活塞脫落;②轉向管柱與轉向器連接套斷裂或損壞;2、排除方法:更換轉向缸。
20世紀60年代中期的Z435型為整體機架、后橋轉向。經過幾年的努力,在吸收當時世界最先進的輪式裝載機技術的基礎上,開發成功了功率為162KW的鏟接式輪式裝載機,定型為Z450(即后來的ZL50)。
經過拆解、裝配變速器,基本確定變速器內部無故障,考慮范圍縮小到變速器外部。由上述分析,造成倒擋一直工作只有兩種原因:第一,倒擋缸活塞在裝配外密封圈時,由于操作不當,活塞被卡死了,導致倒擋一直工作;第二,變速操縱閥始終只給倒擋缸供油。
為使粉塵不進入發動機和可見風方向翻斗。裝載機操作技術之一般技術和料堆的裝載。利用等待時間平整工作區域,避免鏟斗上過大的下壓力以保持機器具有足夠的牽引力,在平較硬的材料時,使用斗齒。
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